今年以來,軋鋼廠棒一作業(yè)區(qū)聚焦創(chuàng)新創(chuàng)效,瞄準制約生產(chǎn)設備的“頑疾”,精準施策,提高設備使用率,為生產(chǎn)順行提供了強有力保障。
CD輥道擋板改造降成本
精整區(qū)域CD輥道擋板在運行過程中容易磨損,造成鋼頭對齊效果降低,導致成品鋼材不能及時輸送,影響生產(chǎn)。針對此問題,經(jīng)作業(yè)區(qū)技術(shù)人員研究討論,決定重新設計改造CD輥道擋板結(jié)構(gòu),利用廢舊鋼坯、鋼板等備件制作新?lián)醢?,安裝上線后擋板底座極大地減緩了鋼材撞擊力,延長了擋板使用壽命,降低了設備誤機時間,減輕了員工勞動強度。此舉,年可節(jié)約設備維修費用2萬余元。
減速機回油管路改造創(chuàng)效益
精軋潤滑油站在冬春季油耗持續(xù)上升,主要原因是精整平臺下局部管路落差小且低于總管路,受氣溫影響,油液在管路循環(huán)過程中粘度增大,當設備短時間停機后再次啟動,因管路溫度低,油品流動受阻,造成管路回油不暢,一部分油液從減速機輸出端溢出,造成油品浪費。針對這一問題,該作業(yè)區(qū)技術(shù)人員經(jīng)過分析,提出改變減速機回油管路路徑改造方案,經(jīng)改造實施后,效果明顯,月油品消耗減少5桶,年創(chuàng)效12.84萬元。
冷床步進減速機油封改造創(chuàng)效益
冷床步進減速機密封裝配為單密封圈方式,由于冷床區(qū)域減速機工作環(huán)境溫度過高,易造成密封圈損壞出現(xiàn)減速機漏油現(xiàn)象,導致設備軸承損壞,增加誤機時間及中廢。針對這一情況,該作業(yè)區(qū)技術(shù)員對減速機的構(gòu)造進行分析后,決定將減速機單密封圈改造為雙密封圈。經(jīng)上線使用效果良好,不僅增加了密封圈的使用壽命,減少了潤滑油的消耗,而且杜絕了設備誤機時間和中廢,年綜合創(chuàng)效9.4萬元。
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號