近期,煉鐵廠干部職工立足本職崗位,牢固樹立長期過“緊日子”思想,堅持以降本增效為主線,通過“查找提改獻”、小技小改等創(chuàng)新創(chuàng)效措施,不斷激活全員創(chuàng)新、降本增效大引擎,助推企業(yè)早日打贏“穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、降本增效、扭虧增盈”三大翻身仗。
廢舊鉆頭回收 控成本
該單位高爐爐前開鐵口使用的鉆頭月消耗量約在830個左右,造成生產(chǎn)成本居高不下。為進一步降低鉆頭月消耗量,該單位爐前技術(shù)人員經(jīng)仔細分析和比對各班實際操作情況發(fā)現(xiàn),開鐵口第一次預鉆鉆頭若采用第一爐次開鐵口舊鉆頭和第二次開鐵口時采用新鉆頭進行操作,月單座高爐可節(jié)省新鉆頭約50個。為降低生產(chǎn)成本,該單位迅速制定了《高爐爐前鉆頭使用規(guī)定》,并安排專人嚴格控制領(lǐng)用量,制作了爐前廢舊鉆頭回收盒。此措施運行后,目前單座高爐爐前鉆頭月消耗量已控制在790個左右,預計年可降低成本1.7萬余元。
吹掃自動聯(lián)鎖 節(jié)能源
針對高爐渣處理皮帶清掃裝置氣源消耗量高等問題,該單位渣處理崗位工和設備技術(shù)人員經(jīng)多次試驗嘗試,最終確定利用皮帶輪啟動和吹掃裝置同步運行方案,消除渣處理皮帶清掃裝置停機時間段能源浪費問題。改造后,一舉實現(xiàn)了皮帶運行自動開啟吹掃裝置和皮帶停止,利用加裝的連鎖裝置使吹掃裝置同步停止的工作效果。此舉不僅有效解決了氣源浪費等問題,提升了能源高效運行率,而且實現(xiàn)了節(jié)資降耗目的,為企業(yè)降本增效工作提供了有力支撐和保障。
霧化冷卻裝置 延壽命
在實際生產(chǎn)中,該單位爐前技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),若在打開鐵口時,能夠控制開口鑿巖機鉆桿前端溫度,就能保護鉆桿在打開鐵口瞬間不被高溫液態(tài)渣鐵熔損。為此,設備技術(shù)人員通過將原開口鑿巖機氮氣冷卻方式改造為注水霧化等舉措,大大減少了高溫鐵口對鉆桿、鉆頭磨損程度。改造后,進一步延長了鉆桿和鉆頭有效使用壽命,有效維護了鐵口深度,保障了高爐爐況長穩(wěn)久順,預計單座高爐年可節(jié)約鉆桿、鉆頭等備件費用5萬余元。
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