近期,軋鋼廠棒二作業(yè)區(qū)干部員工按照公司產(chǎn)品規(guī)格優(yōu)化工作安排,立足崗位實(shí)際,攻堅(jiān)克難,破解制約生產(chǎn)的瓶頸問題,為生產(chǎn)安全順行提供有力支撐。
巧解精軋進(jìn)口導(dǎo)板粘鋼 穩(wěn)生產(chǎn)
棒二作業(yè)區(qū)在軋制φ16規(guī)格時(shí),由于精軋進(jìn)口導(dǎo)板溫度過(guò)高,導(dǎo)致粘鋼頻繁,嚴(yán)重影響生產(chǎn)。為解決此問題,該作業(yè)區(qū)技術(shù)員決定對(duì)活套壓輥與起套輥之間的高度進(jìn)行調(diào)整,使軋件平穩(wěn)咬入下一架軋機(jī)。同時(shí)在精軋進(jìn)口導(dǎo)板處增加冷卻水裝置,防止導(dǎo)板溫度過(guò)高引起粘鋼。改造后,有效解決了精軋進(jìn)口導(dǎo)板粘鋼的問題,可節(jié)約備件費(fèi)用2000余元。
巧解切分刀粘鋼 降中廢
近期,棒二作業(yè)區(qū)對(duì)切分刀粘鋼導(dǎo)致中廢誤機(jī),影響生產(chǎn)的瓶頸進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。經(jīng)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)檢查分析,發(fā)現(xiàn)切分輪老化、軋槽磨損嚴(yán)重、軋輥掉塊以及開軋溫度過(guò)高是造成粘鋼的重要原因。針對(duì)此問題,該作業(yè)區(qū)技術(shù)員決定對(duì)導(dǎo)衛(wèi)冷卻水質(zhì)、K4/K5 軋輥以及開軋溫度控制進(jìn)行技術(shù)改造,此舉有效降低了精軋中廢,同時(shí)提高了軋輥使用壽命,可節(jié)約備件費(fèi)用2萬(wàn)余元。
巧對(duì)孔型優(yōu)化 穩(wěn)線差
因受鋼溫波動(dòng)、軋槽磨損、軋槽加工精度等因素影響,易造成線差不穩(wěn),導(dǎo)致出現(xiàn)波浪彎、飛剪堆鋼,影響鋼材質(zhì)量。為精準(zhǔn)控制線差,該作業(yè)區(qū)技術(shù)員決定對(duì)K4軋輥孔型和同軸度加工方法進(jìn)行改進(jìn),通過(guò)重新測(cè)量K4軋輥兩側(cè)輥縫,并將輥縫調(diào)整在正負(fù)0.01規(guī)定值,可提高軋制φ16四切分規(guī)格線差穩(wěn)定性,確保鋼材質(zhì)量,綜合創(chuàng)效11萬(wàn)元。
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