32.
創(chuàng)新項(xiàng)目:400㎡風(fēng)箱內(nèi)部貼耐磨鋼板
創(chuàng)新小組:馬飛、薛振學(xué)、劉朝波、許佩
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:400㎡燒結(jié)機(jī)風(fēng)箱經(jīng)過長(zhǎng)期運(yùn)行,在抽風(fēng)燒結(jié)過程中前十組風(fēng)箱內(nèi)產(chǎn)生大量水分與煙氣中的SO2等酸性氧化物反應(yīng)產(chǎn)生酸對(duì)風(fēng)箱腐蝕大,又因?yàn)榛靹虻V經(jīng)過前十組風(fēng)箱后混勻礦中的水分在高溫下蒸發(fā),燒結(jié)機(jī)后十七組風(fēng)箱在負(fù)壓下內(nèi)部有大量顆粒物等存在對(duì)風(fēng)箱內(nèi)壁鋼板沖刷作用很大,因此大部分風(fēng)箱已磨損嚴(yán)重甚至破損。針對(duì)此問題,考慮到整體更換風(fēng)箱時(shí)間長(zhǎng)、成本高,經(jīng)小組研究決定保留原有風(fēng)箱,根據(jù)風(fēng)箱形狀在四周內(nèi)壁內(nèi)焊貼耐磨低合金板,然后在做內(nèi)壁耐磨處理。改造后,風(fēng)箱壽命延長(zhǎng),維修成本和燒結(jié)礦系統(tǒng)漏風(fēng)率大大降低。年可節(jié)約費(fèi)用2.89萬元。
33.
創(chuàng)新項(xiàng)目:400㎡燒結(jié)機(jī)礦槽內(nèi)部形狀圓弧改造
創(chuàng)新小組: 馬飛、許佩、劉朝波
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:400㎡燒結(jié)機(jī)礦槽承擔(dān)著梭式布料機(jī)與燒結(jié)機(jī)之間的緩沖、導(dǎo)料任務(wù),由于礦槽中為混勻礦,混勻礦的特點(diǎn)是比重大、易粘結(jié),混勻礦通過礦槽的時(shí)容易粘接在礦槽內(nèi)壁死角處,礦槽為立方體,內(nèi)部存在90°死角,最容易沾料。每次檢修需要組織大量人員進(jìn)行清理內(nèi)部沾料,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,維護(hù)成本高。針對(duì)此問題,經(jīng)小組人員研究決定,對(duì)礦槽內(nèi)部進(jìn)行圓弧改造消除礦槽內(nèi)部的四個(gè)死角,從而杜絕沾料。經(jīng)改造后,工人勞動(dòng)強(qiáng)度降低、檢修時(shí)間縮短系、統(tǒng)穩(wěn)定性提高。年可節(jié)約費(fèi)用36.6萬元
34.
創(chuàng)新項(xiàng)目:450㎡燒結(jié)機(jī)尾除塵輸灰管道增加耐磨層
創(chuàng)新小組:侯春生、李超群、閆建才、薛巧霞
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:450㎡燒結(jié)機(jī)除塵系統(tǒng)機(jī)尾輸灰管道由于介質(zhì)沖刷、腐蝕,導(dǎo)致漏灰,出現(xiàn)二次揚(yáng)塵,嚴(yán)重影響機(jī)尾輸灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行,而破損點(diǎn)經(jīng)補(bǔ)焊后形成焊疤,焊疤在輸灰過程中又會(huì)再次破損,造成維修人員重復(fù)焊接維修,為解決此類問題,綜合考慮項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)實(shí)用性,對(duì)破損點(diǎn)進(jìn)行加“背包”處理,對(duì)輸灰管道易破損點(diǎn)首先進(jìn)行補(bǔ)焊,將其修復(fù)正常,再在易破損點(diǎn)使用6MM鋼板在其周邊焊接距離管壁10cm的空間然后用混凝土注入,待其硬固后可極大提高管道耐磨度。改造后,四個(gè)月內(nèi)再未發(fā)生管道破損,確保除塵系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行,杜絕現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵,崗位環(huán)境大幅改善。
35.
創(chuàng)新項(xiàng)目:利用《金林鈑金展開軟件》自主制作機(jī)加備件降低機(jī)加成本
創(chuàng)新小組:許佩 、馬飛、薛振學(xué)
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:燒結(jié)廠每年主要消耗的機(jī)加工備件為溜槽、天圓地方、彎頭、螺旋等機(jī)加工費(fèi)用較大,主要是由于維修工對(duì)以上機(jī)加件熟練放樣,放樣容易出錯(cuò)等原因,送設(shè)備管理中心進(jìn)行加工,使機(jī)加工費(fèi)用居高不下。據(jù)統(tǒng)計(jì)燒結(jié)廠1-3月份機(jī)加平均費(fèi)用為7.4萬元,其中溜槽、彎頭、天圓地方等機(jī)加費(fèi)用占總費(fèi)用的28%左右。針對(duì)以上問題,要求各作業(yè)區(qū)維修技術(shù)人員全廠范圍應(yīng)用《金林鈑金展開軟件》對(duì)溜槽、天圓地方、彎頭、螺旋等機(jī)加件進(jìn)行放樣。推廣后,每位維修工或技術(shù)員只要輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù),對(duì)應(yīng)所需的構(gòu)件圖和展開圖就會(huì)獲得。制作快捷方便,準(zhǔn)確無誤,此項(xiàng)目可推廣到公司設(shè)備管理中心及各分廠機(jī)加制作。年可節(jié)約費(fèi)用1.5萬元?!?/p>
36.
創(chuàng)新項(xiàng)目:自制環(huán)形平板帶
創(chuàng)新小組:薛永鋒、王國(guó)平、張軍
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:燒結(jié)廠原料二作業(yè)區(qū)電子稱皮帶較多,在生產(chǎn)中皮帶磨損較為嚴(yán)重,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)皮帶磨破、撕裂等現(xiàn)象,嚴(yán)重制約著燒結(jié)生產(chǎn)。經(jīng)小組決定利用廢舊耐磨帶自制電子稱環(huán)形皮帶,將皮帶進(jìn)行剝口,采用帆布橡膠皮帶裁剪至對(duì)應(yīng)尺寸,對(duì)接口進(jìn)行硫化處理。改造使用后效果良好,完全達(dá)到生產(chǎn)工藝要求。年可節(jié)約成本3萬元。
37.
創(chuàng)新項(xiàng)目:振動(dòng)監(jiān)控儀比對(duì)校準(zhǔn)方法修訂
創(chuàng)新小組:王蓉、馮燕妮、高仙紅
項(xiàng)目簡(jiǎn)介:燒結(jié)區(qū)域設(shè)備安裝的振動(dòng)監(jiān)控儀的校驗(yàn)是外檢,屬首次確認(rèn),使用中不再進(jìn)行校驗(yàn),測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,在使用一段時(shí)間后無法保證,有時(shí)使用中出現(xiàn)一些故障無法做出準(zhǔn)確的判斷,只能進(jìn)行更換,有可能將好的誤判為壞而更換掉,由此造成不必要的浪費(fèi)。經(jīng)小組研究分析,可以用外檢合格的便攜式測(cè)振儀進(jìn)行測(cè)量,與現(xiàn)場(chǎng)安裝的振動(dòng)監(jiān)控儀測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,測(cè)量數(shù)據(jù)在誤差范圍之內(nèi)視為準(zhǔn)確。使用后,提高了測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、科學(xué)性。
38.
創(chuàng)新項(xiàng)目:自制氣管喉箍減少漏氣
創(chuàng)新小組:侯大志、魚小飛
項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 400㎡燒結(jié)氣力輸灰管道與軟管連接采用鐵絲捆扎,容易脫落,而且壓縮空氣泄露嚴(yán)重。針對(duì)以上問題,經(jīng)小組研究決定,利用鋼筋、鋼絲繩、鋼板等廢舊物料,自制可調(diào)節(jié)式喉箍,代替鐵絲捆扎。改造后,操作方便,密封可靠,杜絕壓縮空氣泄露,年可節(jié)約費(fèi)用1.4萬元。
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